最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

yuanliang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 125 點
下載積分: 532 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2012-11-12
最后登錄: 2013-01-16
查看yuanliang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-12 10:38
請教大家一個問題,我現在系統中用提升機輸送貨物到1樓平臺,當向下運送重貨的時候出現這樣一種情況:
    在到達1樓定位的時候,變頻器停止輸出,電機抱閘起作用(PLC控制抱閘)。但是現在情況是:到向下定位的時候,變頻器停止輸出的時候貨物就會向下沉一點(大概0.5到2公分,具體下沉的深度和負載重量成正比)
    我用的是西門子M440 1.5KW變頻器,1.2KW的SEW電機,V/F控制方式,采用激光測距,定位時的頻率是4HZ,定位時電機和變頻器間的接觸器斷開,且抱閘失電,抱閘間隙已經調到最緊了。
    我曾經嘗試在低速頻率減到2HZ,但是效果不明顯,還是有下沉現象。

對于不同重量的負載,向下定位時,下沉深度不同的問題,請問大家有什么好的解決方案,可以實現對于不同重量負載向下定位時下沉深度一致?