最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

yvhkfn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 40 個
工控威望: 149 點
下載積分: 518 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2011-05-24
最后登錄: 2014-01-17
查看yvhkfn的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2012-02-17 15:10
請教大家指導下,我用FX3U PLC 控制一個伺服做一個旋轉(zhuǎn)臂,90度來回旋轉(zhuǎn)動作。 動作簡化如下,回原點-逆90度-停5秒-順90度-停5秒。。。。如此循環(huán)

有人建議在90度位置裝個傳感器,請問這個傳感器起什么作用,程序可以簡單的說下怎么做嗎(原來是走多了就走不準,走2、3個循環(huán)還算準的)。定位用的是 DDRVI K9000 K2000 Y0 Y4語句。
zxywkq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 186 個
工控威望: 329 點
下載積分: 2559 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2008-10-18
最后登錄: 2025-07-23
查看zxywkq的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-02-18 13:44
開關(guān)當作極限位用,但這種旋轉(zhuǎn)臂都和機械精度有關(guān)系,機械精度不好,就會出現(xiàn)定位不準的現(xiàn)象,在有就是和旋轉(zhuǎn)速度、機械臂質(zhì)量也有關(guān)系,速度越快,機械慣性就越大,因此在設(shè)計時還應(yīng)考慮加減速的問題