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1935807118
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樓主  發表于: 2024-01-31 12:12
最近廠里外購了一臺玻璃轉盤CCD自動檢測機,大概工藝流程是 震動盤上料,轉盤上有對射光纖檢測是否有料,然后依次3個工站CCD鏡頭檢測,檢完后第4個工站排良品,第5個工站排不良品,第6個工站排掉漏檢或漏排的產品,2個產品之間的距離不等,2工站之間的產品個數不等,所有的拍照和產品排出都是在轉盤運行中完成,速度要求0.5S/PCS,PLC用的是FX3U的,目前看他們調了幾天,還是會有漏檢漏排的,程序正在改善中,我大概思考了下,感覺如果我來寫這個程序的話,目前我想到的就是給產品標號,第1個經過光纖檢測的是1#產品,然后1#產品3個鏡頭的檢測位和排出位都出來了,以此類推,一直等到1#產品排出后,下一個經過光纖的產品又從1#開始計數,我大概看了下,這樣子的話至少要標到大概60#,
感覺工作量還是有那么大,太多的數據要處理,我就想問下有沒有搞過這種機臺的有沒有更好的思路參考下,謝謝!
sin598
懵懂
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1樓  發表于: 2024-02-27 14:05
引用
引用第2樓030403118于2024-01-31 12:33發表的  :
5年前有個紐扣分揀方案,監測工位先進先出,監測結果出來對應入各個分揀工位的先進先出棧,各工位比較第一個先出棧。編碼器或者脈沖計數。這有一個關鍵:長時間工作計數器有個回繞問題,也就是計數超出計數范圍,那么關鍵位置做個回繞標志即可。

如果后面來料不斷,編碼器存儲寄存器會溢出。回繞標志太難搞了,必須保證線上沒有產品的間隙才能清零